This forum uses cookies
This forum makes use of cookies to store your login information if you are registered, and your last visit if you are not. Cookies are small text documents stored on your computer; the cookies set by this forum can only be used on this website and pose no security risk. Cookies on this forum also track the specific topics you have read and when you last read them. Please confirm whether you accept or reject these cookies being set.

A cookie will be stored in your browser regardless of choice to prevent you being asked this question again. You will be able to change your cookie settings at any time using the link in the footer.

  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Atasco Hotend y presentación
#1
Hola gente!! Tras 2 meses que han tenido secuestrada mi prusa I3 en aduanas, por fin la tengo aqui!! Tenia ya ganas de unirme a este foro de forma activa y si me ayudais en esta fase de montaje os lo agradeceria mucho! Ahi va:

El tema está en que tengo la impresora completamente montada con todo funcionando bastante bien, pero a la hora de extruir, el ABS que compré en <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.replikeo.com">www.replikeo.com</a><!-- w --> se me atasca en el hotend y ahora mismo lo tengo taponado. He probado a fundirlo desde 230 hasta 245 para ver si alguna pequeña variacion en la temperatura podría ser la causa pero nada nunca llega a salir por la boquilla (todo esto antes de que estuviese atascado)... Ahora esta atascado :roto2: :roto2: y no se que hacer.
Las temperaturas que me marca el Repetier son buenas y creo que el problema no ira mucho por ahí, también he comprobado si el funcionamiento del extrusor funcionaba bien en cuanto al desplazamiento del filamento (3 mm) y lo hace sin problemas.
Mi j head es de 0.4 mm
Ayuda por favorr!!!!!!! :nuse: :nuse: :nuse:
  Responder
#2
Desmonta y localiza el atasco. Si esta en el nozzle, dejalo en acetona una noche (o más, depende del plástico). Si está en el peek... Habría que ver como proceder según el atasco que tengas.

Doy por echo que todo está bien montado y el filamento entra en el hotend. No sería la primera vez que simplemente era que el filamento no pasaba a través del agujero del extrusor.
  Responder
#3
Soy bastante novato en esto, podrías decirme la diferencia entre el nozzle y el peek? El filamento entra y sale bien del hotend ( por la parte superior ).
Para conseguir que salga un minimo hilo de ABS tengo que presionar con fuerza el filamento y aun asi apenas sale nada incluso a 260ºC.
Le voy a dar el baño de acetona que recomiendas. Alguna cosilla mas que pueda probar?

Edito: Por cierto el baño de acetona, lleva algún procedimiento en concreto o tan solo es desmontar y sumergirlo?
  Responder
#4
Sv4nstaygeR escribió:Soy bastante novato en esto, podrías decirme la diferencia entre el nozzle y el peek? El filamento entra y sale bien del hotend ( por la parte superior ).
Para conseguir que salga un minimo hilo de ABS tengo que presionar con fuerza el filamento y aun asi apenas sale nada incluso a 260ºC.
Le voy a dar el baño de acetona que recomiendas. Alguna cosilla mas que pueda probar?

Edito: Por cierto el baño de acetona, lleva algún procedimiento en concreto o tan solo es desmontar y sumergirlo?

Meter el nozzle en acetona hace que el abs se disuelva, no lleva nada más, tan solo un recipiente, acetona, la pieza y dejarlo que haga efecto.

Saludos.
[Imagen: avatar-3432.gif] [Imagen: guybrush.gif]
-Eh! Mira detrás de tí, ¡¡UN MONO de TRES CABEZAS!!
-Piratas importantes: ¿Que quieres chico?
-Guybrush: Quiero ser bombero.
  Responder
#5
Nozzle -> La punta
Peek-> El cilindro que forma el HotEnd.
Bloque calefactor -> el 'cubo' dónde va la resitencia que calienda y funde el plástico a su paso.

Algunos hotends no son demsontables, en función si el tuyo lo es, al desenroscar la punta puedes ver si a través de tu hotend pasa el filamento (en frío debería pasar el filamento desde la embocadura hasta salir por la rosca donde iría el nozzle).

Lo del baño de acetona al nozzle, yo echo acetona pura en un vaso (como un dedo o dos, en función del tamaño de la punta) y dejo la punta ahí metida. Como la acetona se vaporiza enseguida yo tapo el vaso con papel de aluminio. (Si lo haces en un tarro, con la tapa ya lo tienes apañado).
  Responder
#6
Gracias por las respuestas chicos!
Al final descubrí como hacerlo y lo hice durante toda la noche para asegurarme. El resultado? Nada, seguía completamente atascado. He seguido leyendo por algunos de los temas del foro y he visto gente comentando que se podia desatascar con un taladro y también curarse en salud aumentando milimétricamente el diámetro del peek por si mi ABS no fuese de 3mm exactos. Enefecto, mi filamento no entraba del todo debido a eso, aunque igualmente después de la operación se volvía a atascar...
El hotend que tengo parece de una calidad pésima y un amigo que casualmente tambien lo tiene dice que es la peor basura que ha tenido nunca y que lo cambió la primera semana de uso. No es desmontable de ninguna manera. Al final esta mañana me he decidido por conseguir algo de calidad y un compañero que lleva Clone Wars Alicante me ha recomendado el E3D V5, pero ya que acaba de salir el V6 me he comprado el full kit y estoy a la espera de que me llegue. La semana que viene os comento que tal va el bicho Guiño
  Responder
#7
Pues menudo Hotend que te has agenciado compañero.

Yo tengo desde hace ya meses el V5 y encantado con el. Es un all-metal estupendo, recuerda enchufar el ventilador a la fuente directamente (12v) para no tener problemas de reflujo ni atascos.
  Responder
#8
Por supuesto! Iré con mucha tranquilidad y comprobando todo, aún tengo el ansia de la primera impresión!!!
También me he comprado una segunda Ramps por culpa de sobrecalentamiento y un nozzle de 0.3 porque el que viene es de 0.4 y asi experimento con calidad-tiempo.
  Responder
#9
Nada, he cambiado el hotend por el V6 y se sigue atascando,y le cuesta fundirse incluso a 300ºC !!!!!!!!!!!!!!!!! :roto2: :roto2: :roto2:
Se supone que es ABS y a los 240 deberia estar fundido, pues nada a 300 si no empujo no cae y las lecturas son correctas y por supuesto tengo el ventilador puesto.
He probado con dos bobinas distintas, ambas de la misma marca (replikeo.com) y de 3 mm y se atascan ambos.
Me estoy desquiciando........
  Responder
#10
Has comprobado que el tornillo moleteado esta empujando el filamento, no sea que resbale o este muy apretado y lo parta y no lo meta al extrusor.
  Responder
#11
Que fuente de alimentacion tienes??? Se te tapona el extrusor o deja de girar la rueda del cabezal??? A mi me pasaba que el cabezal dejaba de extruir porque la rueda se paraba, le cambie la fuente pir una de mas A y problema resuelto.


Sent from my iPhone using Tapatalk
  Responder
#12
Pues la fuente que tengo, es la tipica de 12V 33A con los terminales positivos y negativos ya preparados (no es de PC),
es esta http://www.omc-stepperonline.com/images/S-400-12.jpg
La rueda no se me para, de hecho la parte mecanica del extrusor va perfectamente y el tornillo lo agarra bastante bien, pero claro al atascarse mas abajo la rosca del tornillo extrusor se come el filamento. Pero esto lo veo más como una consecuencia mas que como una causa ya que si pruebo a extruir sin hotend no hay ningun problema, se mueve bien. No entiendo porque no se me funde a 240, y no chicos, ojala fuesen lecturas erroneas pero ya he probado varios termistores y la temperatura es correcta.
  Responder
#13
igual es una tontería lo que voy a decir (seguramente!)
¿esos 300º le llegan al ABS, o se quedan en las proximidades del termistor?

¿hay buena conducción térmica entre el cartucho y el ABS?

Si la boquilla está sellada con teflón (aislante) y tiene un ventilador que la enfría, el calor del calefactor no llegará bien y podría haber un salto térmico suficiente como para que la viscosidad crezca en las proximidades de la boquilla y se atasque
  Responder
#14
el hotend que tengo es un all metal y no tengo teflón por ninguna parte porque se supone que no lo necesita. Es una buena teoría la que comentas pero el termistor lo tengo en contacto con el nozzle y por tanto con el ABS en su interior.
  Responder
#15
Gente gracias por todos los comentarios, al final he conseguido extruir de forma fluida y sin problemas!!! Pero de tantas pruebas que he hecho no se si sabría aportar una solución clara...
El filamento ABS que tengo no se ni como ni porqué, se funde correctamente a 340ºC, como tengo el hotend allmetal y es de buena calidad la verdad que por ahora ya no me preocupa porque imprime perfecto.
Ahora tengo un último problema pero creo que abrire un nuevo tema porque aqui no encaja bien, de todos modos os lo comento aqui para los que me habeis ayudado Gran sonrisa

Mi problema es que las capas se imprimen desplazadas en el eje X, lo he comprobado con cubos de calibracion y en el eje Y salen completamente cuadrados pero en el X parece que se van hacia a la derecha, luego se estabilizan, se vuelven a doblar :roto2: :roto2: en fin.
Las soluciones que he intentado buscar han sido las siguientes:

- He comprobado la tension en las correas, por el tema de pérdida de pasos (mis motores ya venian aplanados), al principio un poco flojas pero ahora están bien colocadas y el problema persiste.
- He comprobado la corriente que pasa por los motores y por mucho que la varíe subiendo o bajandola, sigo con lo mismo.
- He leido por spainlabs y externamente en grupos de google que el problema podría ser la fuente de alimentación, cosa que no creo porque la mia es de 12V 33A y hasta el momento no ha habido problemas a la hora de alimentar la electronica, pero no lo descarto. Es esta: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51...SY300_.jpg
- He variado en Marlin el comando #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {81.5, 80, 4000, 775} (Parametros de overcraft, de los cuales solo he variado el eje X, cuyo valor anterior era 80 y he notado una ligera mejoría...

Me frustra bastante porque estoy a un paso de conseguir impresiones de buena calidad porque el resto de ejes van excelentemente. Ayuda plis!! Facepalm Facepalm
Aqui os adjunto unas fotos para que os hagais una idea de mi problema:

Vista del eje Y: (sin problemas)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3135...C_0485.JPG

Vistas del eje X:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3135...C_0486.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3135...C_0487.JPG
  Responder
#16
Hola.
Aqui un novato.

Tengo un all metal y estoy intentando imprimir en ABS verde (240º) y se atasca cada 6 cm de filamento, es desesperante.
he hecho pruebas empujando el filamento a mano y si lo pongo directamente en el tubo de acero de doble rosca que sale del hotend va perfecto, pero si lo paso por el radiador de aluminio (ventilado continuamente) se atasca de mala manera.

puede que tenga un defecto de fabricacion? le paso una broca de 3,1 mm?

en frio el filamento pasa justisimo, pero en caliente no hay manera.

ademas as salir de la boquilla hace burbujas y crepita... pero he visto en otro hilo que eso mejora ajustando la velocidad de extrusion y la temperatura, creo.

Gracias.
  Responder
#17
Yo al final le metí la broca que has comentado y ahora mismo es un placer, entra fluidísimo sin problemas y no me ha vuelto a dar dolores de cabeza el extrusor ^^ Mola
  Responder


Posibles temas similares…
Tema Autor Respuestas Vistas Último mensaje
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 366 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  DUDA ventiladores de capa con doble hotend emiheli 4 1,426 12-02-2021, 12:35 PM
Último mensaje: emiheli
  Problema hotend y sensor al poner cama de silicona 220 Jesusev 3 1,440 15-04-2019, 03:42 PM
Último mensaje: Simemart
  CONSULTA Cables del HotEnd Javco 5 2,086 14-03-2019, 05:28 PM
Último mensaje: Javco
  Temperatura Hotend baja al imprimir zgz58 9 5,742 22-09-2017, 05:02 PM
Último mensaje: tximy